研制梗絲加料機熱風濾網內部清洗系統
■項目背景
梗絲加料機是制梗絲生產線的關鍵設備其主要用途是對切后梗絲進行加料及增溫加熱處理
隨著設備使用年限的增加江西中煙工業有限責任公司廣豐卷煙廠制絲車間工作人員通過統計分析設備故障情況發現梗絲加料機生產過程中熱風溫度波動大熱風溫度低于下限等造成的熱風系統故障占設備故障總數的80%影響了產品質量的穩定性和生產連續性
為進一步穩定產品質量2014年6月制絲車間開拓QC小組對此展開了課題研究
■原因分析
QC小組分析了加料機工作原理工作時一路蒸汽被輸送到雙介質噴嘴將糖料液霧化對梗絲進行加料處理另一路蒸汽被輸送到補償蒸汽噴管及散熱器中對物料進行加熱并通過電控系統自動調節散熱器及補償蒸汽薄膜調節閥的開度實現出料溫度的自動控制
同時小組對熱風系統各環節拆卸檢查發現旋轉式熱風濾網堵塞嚴重濾網筒內壁粘附有大量的糖料及梗絲粉塵混合污垢
QC小組通過分析得出梗料料液中糖分含量較高在濕熱空氣循環利用過程中含糖料液和梗絲粉塵極易粘附在熱風濾網上濾網內部無清洗裝置日常保養時無法清洗導致在濾網內形成糖料液和梗絲粉塵混合污垢這些污垢堵塞網孔影響熱風循環造成預熱時間增加熱風溫度波動大而人工拆卸清洗熱風濾網步驟繁瑣耗費大量工時且高處作業存在一定的安全隱患
QC小組通過網上搜索專利檢索以及咨詢設備廠家發現此類設備無濾網內部清洗裝置于是小組提出研制一種適用于旋轉式熱風濾網內部自動清洗的系統
■對策措施
小組成員根據清洗系統的結構組成按沖洗構件沖洗流程控制系統三個部分進行方案設計
沖洗構件按可實施性實施效果經濟性及沖洗面積等因素對雙介質噴嘴自動旋轉噴嘴自制加工噴管進行試驗比較選擇更適合熱風濾網形狀尺寸的自制加工噴管通過試驗選擇了沖洗介質利用優選法確定了噴管安裝位置并采用正交試驗法確定了沖洗水溫度壓力沖洗時間等沖洗介質參數和噴管管徑規格噴孔直徑噴孔排列方式噴孔間距等噴管制作參數
沖洗流程根據設備的構造對沖洗步驟進行優選選擇分步清洗方案避免二次污染并通過試驗確定了沖洗后的干燥方式
控制系統硬件方面增加數字量輸出模塊通過輸出模塊控制二位二通零壓差電磁閥來實現自動清洗軟件方面編寫并下載清洗程序
■項目成效
QC小組設計研制的熱風濾網內部自動清洗系統無需拆卸濾網便可實現對旋轉式熱風濾網內部的自動清洗并且效果穩定同時該系統降低了設備故障率提高了生產效率有助于穩定產品質量減少了登高作業的安全隱患