斷路器故障引起的高抗匝間保護跳閘原因分析
針對一起變電站高抗斷路器跳閘案例國網(wǎng)新疆電力有限公司電力科學研究院新疆送變電有限公司南京國電南思科技發(fā)展股份有限公司的研究人員劉歡慶南東亮王龍龍湯小兵張路在2020年第10期《電氣技術》雜志上撰文從一次設備二次設備和保護原理3個方面查找原因發(fā)現(xiàn)由于檢修期間對高抗斷路器頻繁開合再加之設備投運年限長引起斷路器彈簧疲軟導致高抗零序阻抗匝間保護跳閘
通過調(diào)節(jié)斷路器的彈簧壓縮量以滿足斷路器開關特性要求為現(xiàn)場人員對老舊設備的運維管理同類故障的分析及處理提供參考避免此類事件發(fā)生從而保證正常送電
并聯(lián)電抗器具有結構簡單成本低易維護的優(yōu)點被廣泛應用于電網(wǎng)中并且在改善輕載線路中的無功分布和沿線電壓分布降低線損減少潛供電流加速潛供電流的熄滅提高線路自動重合閘的成功率方面發(fā)揮著重要的作用
高壓斷路器是輸電系統(tǒng)中不可或缺的設備之一它不僅需要切斷高壓電路中的空載電流和負載電流當線路發(fā)生故障產(chǎn)生短路電流時更需要快速可靠地隔離故障位置因此斷路器的可靠動作直接影響著電網(wǎng)以及電力設備的穩(wěn)定和安全調(diào)查顯示由于高壓斷路器的機械故障而導致的電網(wǎng)事故占總事故的70%以上其中操作機構故障占43%左右二次回路故障占29%左右
統(tǒng)計表明斷路器操作機構失效的主要原因歸結于早期生產(chǎn)或者裝配過程中產(chǎn)生的缺陷以及由于頻繁操作而產(chǎn)生的金屬疲勞
本文結合一起斷路器異常引起高抗匝間零序阻抗保護跳閘的事件從一二次設備情況保護原理3個方面分析了引起保護跳閘的原因考慮到設備投運年限且斷路器在檢修期間開合次數(shù)頻繁引起斷路器彈簧疲軟合閘過程中B相合閘能量不足速度偏低時間加長導致B相電流滯后引起高抗零序阻抗動作故障處理后對投運年限長的設備就運維管理開展精細化檢修工作以及斷路器的檢驗提出了可行性的建議
1 事故經(jīng)過
圖1所示為220kV變電站220kV母線為雙母帶旁路接線方式母聯(lián)開關處在運行狀態(tài)ⅠⅡ母并列運行220kV變電站高抗斷路器跳閘事故經(jīng)過如下2019年4月23日至4月26日220kV變電站220kV高抗計劃停電檢修
工作內(nèi)容為220kV高抗22K1 A套保護裝置測控裝置換型三相不一致回路優(yōu)化整改一次設備間隔預試4月23日一次設備預試工作結束斷路器開關特性試驗數(shù)據(jù)合格4月26日工作完畢后申請送電送電過程中發(fā)生B套保護零序阻抗匝間保護動作
圖1 某220kV變電站主接線示意圖
2 原理介紹
2.1 電抗器的匝間保護原理
大型電抗器多采用分相式結構其主要故障為單相接地和匝間短路其中當短路匝數(shù)很小時引起的三相電流不平衡有可能很小很難被繼電保護裝置檢測出另一方面不管短路匝數(shù)多大其故障電流具有穿越性因此縱差保護不反應匝間短路故障
據(jù)上述特點可知在實際運行過程中要求匝間保護在高壓電抗器匝間故障時既要具有高的靈敏度又能保證在外部故障以及任何非正常運行工況下不誤動
匝間保護由電抗器的高壓零序電流零序電壓組成零序阻抗繼電器該站所用高抗零序阻抗保護通過計算零序電壓與零序電流的比值作為匝間短路的判斷依據(jù)當電抗器匝間短路時其零序電路圖如圖2所示零序電壓和零序電流之間的關系如圖3所示由圖3(a)可知端口所測到的阻抗即為系統(tǒng)的零序阻抗
圖2 匝間短路零序電路圖
圖3 兩種狀態(tài)零序序網(wǎng)圖
當電抗器內(nèi)部發(fā)生匝間短路時零序電壓和零序電流有上述的關系而當在斷路器合閘和分閘的過程中斷路器一相或者兩相斷開電抗器便處于分相運行狀態(tài)其零序序網(wǎng)圖如圖3(b)所示對比圖3(a)和圖3(b)零序電壓的位置不一樣但零序電壓也是靠近電抗器一側因此同樣也可以列出和上述相同的電壓電流的關系式零序功率方向保護也可以動作
2.2 斷路器工作原理
常見的高壓斷路器操作機構有電磁操作機構彈簧操作機構以及液壓操作機構此站斷路器操作機構是彈簧操動機構其核心部件是分合閘彈簧為斷路器的分合閘運動提供驅(qū)動力其性能關系到斷路器分合閘動作的可靠性
此站所選用斷路器的滅弧室采用自能式滅弧原理開斷故障電流時利用電弧自身的能量使氣缸內(nèi)氣體的壓力升高當電流過零時在噴口上游區(qū)形成強烈的雙向氣吹從而熄滅電弧實現(xiàn)斷路器的成功開斷從而減小了操作機構的操作功
斷路器合閘操作結束時由限位開關將儲能電機接通儲能電機帶動棘爪推動棘輪旋轉(zhuǎn)通過拉桿將合閘彈簧壓縮儲能在合閘彈簧力的作用下合閘脫扣器將棘輪上的合閘止位銷鎖住使操作機構保持在合閘儲能狀態(tài)
合閘操作時彈簧操動機構處于分閘位置且合閘彈簧已儲能當合閘電磁鐵受電動作后合閘脫扣器釋放棘輪上的合閘止位銷從而在合閘彈簧的作用下棘輪通過傳動軸帶動凸輪旋轉(zhuǎn)凸輪又推動主拐臂上的磙子再帶動主拐臂旋轉(zhuǎn)主拐臂通過傳動軸帶動傳動拐臂旋轉(zhuǎn)傳動拐臂通過拉桿將斷路器本體合閘并對分閘彈簧儲能
當斷路器合閘到位后分閘脫扣器又將主拐臂上的分閘止位銷鎖住保持斷路器本體在合閘位置和分閘彈簧在壓縮儲能狀態(tài)為下一次分閘準備
分閘操作過程彈簧操動機構處于合閘位置并且分閘彈簧被壓縮儲能時當分閘電磁鐵受電動作后分閘脫扣器釋放主拐臂的分閘止位銷從而在分閘彈簧的作用下傳動拐臂通過拉桿帶動傳動拐臂轉(zhuǎn)動將斷路器本體分閘并將其保持在分閘位置
3 事故原因分析
為了查找零序保護動作原因本文將從一次設備和二次設備2方面尋找問題所在
3.1 檢查一次設備
檢查22K1斷路器設備情況并進行一次設備的特性試驗對220kV高抗22K1斷路器手動分合3次發(fā)現(xiàn)其分合均正常機構無卡澀現(xiàn)象
對220kV高抗22K1斷路器進行3次斷路器開關特性試驗試驗數(shù)據(jù)分別見表1和表2
根據(jù)596預防性試驗規(guī)程要求操作機構分合閘電磁鐵最低動作電壓應在操作電壓額定值的30%~65%之間由表2數(shù)據(jù)可知電磁鐵動作電壓符合要求而表1中斷路器B相較A相C相延時合閘(第一次不同期值33.04ms第二次不同期值40.35ms第三次不同期值34.78ms)3次試驗均不滿足合閘同期小于5ms的要求
表1 斷路器機械動作特性數(shù)據(jù)
表2 分合閘電磁鐵動作電壓
查看4月23日檢修情況檢修人員對220kV高抗間隔設備進行預試一次設備檢查精益化消缺工作檢修人員對220kV高抗22K1斷路器進行檢查手動分合3次正常后進行開關特性試驗各項數(shù)據(jù)見表3和表4
表3 檢修斷路器時的機械動作特性
表4 檢修時分合閘電磁鐵動作電壓
由表3和表4可知檢修期間斷路器的開關特性滿足要求
3.2 檢查二次設備
220kV變電站配置兩套保護高抗斷路器送電過程中B套保護零序阻抗匝間保護動作跳開斷路器A套保護斷路器起動沒有動作檢查二次設備情況獲取到的兩套保護裝置報文信息見表5
表5 兩套保護裝置報文信息對比
查看AB套保護故障錄波波形如圖4所示由圖4可知在送電瞬間兩套保護都反映出B相電流滯后A相C相33ms在B套零序阻抗保護動作后電流消失
圖4 兩套保護故障錄波波形
3.3 對比分析
1)A套高抗保護
由圖4(a)可知當合斷路器瞬間三相電流不同步B相電流相對A相C相延遲約30msB相有流時刻三相零序電壓約為0.428V高端三相自產(chǎn)電流約為1.535A圖5所示為A套匝間保護邏輯圖起動元件動作同時A套高抗投運過程中判斷出出現(xiàn)非全相工況且高抗本身無明顯故障特征為保證匝間保護不誤動A套保護增強了匝間保護閉鎖能力所以其匝間保護未動作
圖5 A套匝間保護邏輯圖
2)B套保護
圖6所示為B套匝間保護的邏輯圖B套保護的匝間保護按躲過正常工況下由于三相電壓不平衡引起的零序電壓及三相TA不一致引起的零序電流進行整定為確保匝間保護的靈敏度零序監(jiān)控電流整定值較小另外B套保護設計時為防止勵磁涌流使匝間保護誤動在電抗器空投時匝間保護零序監(jiān)控電流采用反時限特性的定值[14]并且當電抗器發(fā)生TA斷線及TV斷線時都閉鎖匝間保護
圖6 B套匝間保護邏輯圖
結合圖4和圖6可知當合斷路器瞬間由于B相斷路器延遲30ms左右合閘此時裝置采集到的三相零序電壓為0.234V高端三相自產(chǎn)電流為1.362A低端三相自產(chǎn)電流為1.340A得到零序阻抗Z0=0.073j0.158Ω匝間保護的整定值為27.105在區(qū)內(nèi)零序阻抗動作同時高端反時限零序過流低端零序監(jiān)控電流均動作并且無TA斷線TV斷線滿足保護跳閘條件故零序匝間保護動作
綜上所述對比兩套保護的動作信息結合第2節(jié)分析可知高抗本身無明顯故障特征引起匝間保護動作的原因可能是斷路器合閘過程未合閘成功使其處于分相運行
根據(jù)斷路器試驗數(shù)據(jù)及調(diào)試分析考慮斷路器的運行年限初步得出結論該斷路器投運年限較長(12年)B相合閘彈簧長期處于壓縮狀態(tài)且當天該B相斷路器分合次數(shù)達10余次引起該彈簧疲勞在合閘過程中合閘能量不足合閘速度偏低合閘時間增加斷路器三相合閘不同期為32ms(不滿足小于5ms的要求)產(chǎn)生零序電流導致220kV高抗22K1斷路器跳閘
4 故障處理
由于斷路器合閘過程中合閘彈簧能量一部分驅(qū)動主拐臂使斷路器合閘一部分對分閘彈簧進行儲能因此根據(jù)能量守恒定律通過減小分閘彈簧儲能來增加合閘能量現(xiàn)場檢修人員對高抗22K1斷路器B相分閘彈簧壓縮量進行調(diào)整如圖7所示
圖7 斷路器調(diào)整位置
經(jīng)調(diào)整后再次對斷路器分合閘動作電壓和三相同期進行測試試驗數(shù)據(jù)分別見表6和表7
表6 分合閘電磁鐵動作電壓
表7 機械動作特性
對比表2和表6可知B相電壓調(diào)試前合閘90V調(diào)試后合閘95V調(diào)試前分閘1為111V調(diào)試后分閘1為110V調(diào)試前后分閘2無變化對比表1和表7可知調(diào)試后三相不同期時間大幅度減小為1.9ms小于5ms符合規(guī)程要求送電后各相電壓電流正常
5 結論
本文結合一起跳閘故障分析了引起高抗零序阻抗保護動作的原因對于投運年限長的設備為維持設備的正常運行應采取如下積極的防范措施
1)對于投運年限長的斷路器加大巡查采取有效的措施開展彈簧彈性疲勞檢測工作或者逐步進行更換
2)落實變電精細化的管控要求開展斷路器分合閘速度分合閘時間的數(shù)據(jù)比對分析工作做好試驗數(shù)據(jù)及圖形的保存通過數(shù)據(jù)的趨勢性變化分析判斷設備存在的潛在性問題
3)一次檢修與二次檢修工作需配合起來明確檢修流程在二次傳動工作完成后必須對斷路器再次進行機械特性試驗(首先最低動作電壓試驗之后分合閘時間速度特性試驗)確保送電過程中不會出現(xiàn)異常情況
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