步進電機是將電脈沖信號轉變為角位移或線位移的開環控制電機,是現代數字程序控制系統中的主要執行元件,應用極為廣泛。
我國軸承磨床步進電機及其控制系統
隨著大批量的步進電機控制的軸承磨床推向市場步進電機系統控制的問題也越來越多的浮出水面單軸控制步進電機系統的問題還少些可是兩軸以上的步進電機系統經常出現諸如兩個系統不同步尺寸散差不穩定等故障
步進電機系統出現問題是多方面的我們在球軸承內圈溝磨床做過分析研究先后試過國內幾個品牌的步進電機發現兩個系統的不同步現象很嚴重不同步誤差測試從PLC位控模塊步進電機驅動器和步進電機開始
滾珠絲杠導程4mm諧波減速器減速比為1:80步矩角為0.9°
步進電機的重復定位誤差已經超過機床精度檢驗標準的3倍按照脈沖當量為0.125 μm計算工作臺累計重復定位誤差在20次已經達到0.003表1的數據說明不僅僅是步進電機的誤差機械系統的誤差更加明顯
我們分析了這臺機床的進給機構和補償機構發現機械問題也比較嚴重第一滾珠絲杠公稱直徑偏小(Φ20)精度等級3級偏低而且手感爬行現象較為嚴重第二進給快跳油缸和滾珠絲杠設計過定位裝配位置偏差無法消除第三諧波減速器和滾珠絲杠只有螺釘鎖緊沒有鍵連接或銷鏈接第四沒有采用滾珠絲杠軸承等等
接著我們又分析了該機床的電氣系統發現變頻器變壓器和步進電機控制器擺放偏近從PLC輸出的數據線電纜沒有屏蔽配盤的強電和弱電電纜混裝等等問題這些問題都是影響步進電機系統不穩定的因素脈沖當量為
0.125 μm
由于目前我國步進電機系統的抗干擾能力較差這些電氣設計布局的不合理直接會產生偶然性進給系統和補償系統誤差加上機械系統的系統性誤差機床就會處于不穩定的工作狀態
并不是說只要把機床的液壓進給補償系統改成步進電機進給補償系統機床的整個綜合性能就一定會顯著提高
步進電機替代了原來的復雜的液壓進給補償系統將原來液壓波動和機械零件加工傳動鏈的誤差消除了并且步進電機可以把進給過程分成幾個階段每個階段可以選用不同的脈沖頻率控制進給速度可以用脈沖數來控制機床工作臺精進給這的確比原來液壓系統的軸承磨床進步了一大步但是隨之而來的就是機床其它相關部分也要跟著更新設計才會滿足機床的磨削加工技術要求無論是機械結構的設計還是電氣系統的設計都不應該忽視步進電機系統抗干擾能力比較弱的特性假如我們以上諸項問題的解決方案沒有妥善解決假如機床的整體零部件特別是關鍵零部件還是原來機械液壓系統機床的標準采用步進電機系統控制的軸承磨床就不會從本質上的得到改進
當然最徹底的辦法就是采用國際上最先進的伺服電機控制系統采用伺服電機控制系統的軸承磨床將快跳油缸和諧波減速器去掉采用滾珠絲杠和伺服電機直聯結構使得機械系統誤差最小雖然我國的采用伺服電機控制系統的軸承磨床多數還是脈沖控制但是伺服電機的綜合驅動能力抗干擾能力和重復定位精度比之步進電機軸承磨床又前進了一大步由于步進電機系統的特性和諸多BUG它只是機械液壓控制進步到伺服系統控制中間的一個過渡產品國外現在幾乎很少看到采用步進電機系統控制的精密磨床了我國是在數控機床上應用步進電機系統時間最長的國家隨著我國軸承行業技改速度的加快隨著越來越多的加工高品質軸承企業的發展步進電機控制的軸承磨床最終會被伺服電機取代的
步進電機系統出現問題是多方面的我們在球軸承內圈溝磨床做過分析研究先后試過國內幾個品牌的步進電機發現兩個系統的不同步現象很嚴重不同步誤差測試從PLC位控模塊步進電機驅動器和步進電機開始
滾珠絲杠導程4mm諧波減速器減速比為1:80步矩角為0.9°
步進電機的重復定位誤差已經超過機床精度檢驗標準的3倍按照脈沖當量為0.125 μm計算工作臺累計重復定位誤差在20次已經達到0.003表1的數據說明不僅僅是步進電機的誤差機械系統的誤差更加明顯
我們分析了這臺機床的進給機構和補償機構發現機械問題也比較嚴重第一滾珠絲杠公稱直徑偏小(Φ20)精度等級3級偏低而且手感爬行現象較為嚴重第二進給快跳油缸和滾珠絲杠設計過定位裝配位置偏差無法消除第三諧波減速器和滾珠絲杠只有螺釘鎖緊沒有鍵連接或銷鏈接第四沒有采用滾珠絲杠軸承等等
接著我們又分析了該機床的電氣系統發現變頻器變壓器和步進電機控制器擺放偏近從PLC輸出的數據線電纜沒有屏蔽配盤的強電和弱電電纜混裝等等問題這些問題都是影響步進電機系統不穩定的因素脈沖當量為
0.125 μm
由于目前我國步進電機系統的抗干擾能力較差這些電氣設計布局的不合理直接會產生偶然性進給系統和補償系統誤差加上機械系統的系統性誤差機床就會處于不穩定的工作狀態
并不是說只要把機床的液壓進給補償系統改成步進電機進給補償系統機床的整個綜合性能就一定會顯著提高
步進電機替代了原來的復雜的液壓進給補償系統將原來液壓波動和機械零件加工傳動鏈的誤差消除了并且步進電機可以把進給過程分成幾個階段每個階段可以選用不同的脈沖頻率控制進給速度可以用脈沖數來控制機床工作臺精進給這的確比原來液壓系統的軸承磨床進步了一大步但是隨之而來的就是機床其它相關部分也要跟著更新設計才會滿足機床的磨削加工技術要求無論是機械結構的設計還是電氣系統的設計都不應該忽視步進電機系統抗干擾能力比較弱的特性假如我們以上諸項問題的解決方案沒有妥善解決假如機床的整體零部件特別是關鍵零部件還是原來機械液壓系統機床的標準采用步進電機系統控制的軸承磨床就不會從本質上的得到改進
當然最徹底的辦法就是采用國際上最先進的伺服電機控制系統采用伺服電機控制系統的軸承磨床將快跳油缸和諧波減速器去掉采用滾珠絲杠和伺服電機直聯結構使得機械系統誤差最小雖然我國的采用伺服電機控制系統的軸承磨床多數還是脈沖控制但是伺服電機的綜合驅動能力抗干擾能力和重復定位精度比之步進電機軸承磨床又前進了一大步由于步進電機系統的特性和諸多BUG它只是機械液壓控制進步到伺服系統控制中間的一個過渡產品國外現在幾乎很少看到采用步進電機系統控制的精密磨床了我國是在數控機床上應用步進電機系統時間最長的國家隨著我國軸承行業技改速度的加快隨著越來越多的加工高品質軸承企業的發展步進電機控制的軸承磨床最終會被伺服電機取代的
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