催化裂化裝置換熱器管束腐蝕跟防護(hù)措施
245, 250, 254; "> 255, 255, 255; ">某公司催化裂化裝置的輕柴油換熱器為輕柴油 循環(huán)水采暖水換熱器,其相關(guān)參數(shù)見(jiàn)表1自投產(chǎn)以來(lái),該換熱器管束多次發(fā)生腐蝕泄漏,曾多次更換管束材質(zhì),直至使用09Cr2AlMoRE材質(zhì),但效果并不理想09Cr2AlMoRE管束在使用8個(gè)月后,表面已嚴(yán)重腐蝕,影響裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行筆者對(duì)此進(jìn)行了檢驗(yàn)分析,并提出了防腐措施,簡(jiǎn)述如下
255, 255, 255;"> 1 腐蝕原因
255, 255, 255;"> 1.1 檢驗(yàn)分析換熱器管束腐蝕垢樣外觀呈現(xiàn)黑色,無(wú)異味,105℃烘干后垢樣表面出現(xiàn)一薄層黃色物,垢樣與換熱管壁結(jié)合緊密按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行了檢驗(yàn)和分析,從定性分析結(jié)果看,垢樣中沒(méi)有Cl-,因此不存在Cl-點(diǎn)蝕垢樣pH值為5.5~6.0,且均為氫氧化鐵,說(shuō)明腐蝕產(chǎn)物主要是由粘泥以及垢下鐵細(xì)菌產(chǎn)生的垢樣中Fe2O3含量占垢樣總量的69.24%,說(shuō)明垢樣中Fe2O3為主要腐蝕產(chǎn)物,鐵的氧化腐蝕是造成該換熱器管束腐蝕的主要原因
255, 255, 255;"> 1.2 腐蝕原因該換熱器的冷卻水介質(zhì)走殼程,其流速明顯小于冷卻水介質(zhì)走管程的水冷器,低流速使得冷卻水介質(zhì)攜帶的粘泥等雜質(zhì)容易堆積在設(shè)備內(nèi)形成泥垢,創(chuàng)造了垢下水腐蝕的條件垢下水腐蝕主要是由于冷卻水中的溶解氧在水相與垢相中的含量不同而形成了氧濃差電池所產(chǎn)生的電化學(xué)腐蝕通常冷卻水中的氧處于飽和狀態(tài),因此在氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)大的水相中,碳鋼表面為陰極,而在氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)小的垢相中,碳鋼表面為陽(yáng)極溶解氧的作用是在體系中產(chǎn)生去極化作用,即垢相陽(yáng)極形成二價(jià)鐵離子,而水相陰極形成氫氧根離子,二者化合生成氫氧化亞鐵腐蝕產(chǎn)物溶液中氧含量越高,水垢兩相中質(zhì)量分?jǐn)?shù)差越大,則陰陽(yáng)兩極的電位差也越大,越易產(chǎn)生垢下水腐蝕,并向深處發(fā)展直至管束穿孔泄漏
255, 255, 255;"> 2 防腐措施
255, 255, 255;"> 1合理設(shè)計(jì)流程,減少換熱器中存在的流體滯留區(qū)互換換熱器的管殼程,即改為輕柴油介質(zhì)走殼程,冷卻水介質(zhì)走管程,增加冷卻水介質(zhì)流速,減少因介質(zhì)滯留而造成的泥垢沉積,消除誘發(fā)腐蝕的原始環(huán)境
255, 255, 255;"> 2加強(qiáng)水質(zhì)管理,嚴(yán)格控制相關(guān)操作指標(biāo),以符合工藝規(guī)定的要求
255, 255, 255;"> 3對(duì)循環(huán)水進(jìn)行處理,投加復(fù)合型配方緩蝕劑阻垢分散劑和殺菌劑的水質(zhì)穩(wěn)定劑
255, 255, 255; "> 對(duì)于易產(chǎn)生水腐蝕的其他換熱設(shè)備,可以采用陰極保護(hù)或犧牲陽(yáng)極保護(hù)法對(duì)換熱器的管板管口進(jìn)行附加保護(hù),降低產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕的電位差也可以采用表面防腐涂層技術(shù),使基體碳鋼材料與冷卻水隔離,避免產(chǎn)生腐蝕另外,應(yīng)對(duì)不銹鋼材質(zhì)的冷卻器進(jìn)行焊后處理,對(duì)不銹鋼材質(zhì)的管束或管板焊接后進(jìn)行局部固溶處理同時(shí)對(duì)焊接后的不銹鋼焊縫用酸洗膏和鈍化膏進(jìn)行酸洗鈍化,避免產(chǎn)生不銹鋼應(yīng)力腐蝕
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