PLC與變頻器在化纖柔性生產(chǎn)線上的應(yīng)用
1前言
以往化纖專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備來說現(xiàn)在的設(shè)計思想中越來越多的引入了柔性生產(chǎn)這一概念柔性生產(chǎn)線具有配置簡單自動化程度高可程序化和重新配置的優(yōu)點而被廣大用戶所采用
在化纖柔性生產(chǎn)線中擠出機是整個設(shè)備的重要部分而后續(xù)各卷繞部分的速度同步才是整個系統(tǒng)的關(guān)鍵系統(tǒng)中多電機速度同步精度的高低直接影響著化纖絲成品的質(zhì)量
在以前的此類生產(chǎn)線中大多數(shù)采用在各輥上安裝現(xiàn)場操作箱根據(jù)實際情況人為調(diào)整速度的方法進(jìn)行控制這種方案存在如下缺點(1)不便于數(shù)據(jù)的集中管理(2)需要根據(jù)各個速度手工計算牽伸比(3)實際速度不滿足要求需要再循環(huán)跑到各個區(qū)域去調(diào)節(jié)操作非常麻煩(4)廢品率偏高
針對上述問題此次設(shè)計中在理念上采用集中控制與分散控制相結(jié)合的方式將觸摸屏與PLC作為控制的核心觸摸屏設(shè)置配方數(shù)據(jù)PLC直接計算牽伸比通訊控制變頻器速度集中的操控人機界面并在各輥上安裝現(xiàn)場操作箱既能在觸摸屏上進(jìn)行所有的控制又能在現(xiàn)場進(jìn)行整個系統(tǒng)的操作
通訊的應(yīng)用是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的一大主題用通訊方式設(shè)計的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單運行可靠能有效的避免硬件故障帶來的整個系統(tǒng)的損失
2系統(tǒng)簡介
工藝流程如圖1所示
圖1化纖柔性生產(chǎn)線流程圖
化纖柔性生產(chǎn)線是化纖絲生產(chǎn)中的一種重要的生產(chǎn)線它的結(jié)構(gòu)包括擠出機計量泵分絲盤水箱牽伸輥機(包括加熱和不加熱)導(dǎo)輪冷卻箱力矩輥機和收絲機在加工時將化纖顆粒放入擠出機漏斗經(jīng)過擠出機加熱擠出并在分絲盤將化纖溶體分成幾百束的初級化纖絲后經(jīng)水冷卻然后將化纖絲幾十根為一把經(jīng)過導(dǎo)輪纏繞在各牽伸輥機上逐級拉伸后變成很細(xì)的化纖絲成品卷繞在收線盤上從最初的化纖絲到成品之間化纖絲的初細(xì)就靠各輥機運行速度的逐漸加快來確定具體的快慢由牽伸比設(shè)定不同的產(chǎn)品牽伸比不同
本系統(tǒng)在設(shè)計時充分考慮了操作的簡易性只需要設(shè)定其中的主速度通過牽伸比就可以把各級的速度分別計算出來在調(diào)節(jié)速度時各級的牽伸比也會自動計算出來并進(jìn)行自動保存
現(xiàn)場操作時在各級上有一現(xiàn)場操作箱可以進(jìn)行速度同升同降單獨啟動停止聯(lián)動啟動停止和緊急停止功能另外在4熱七輥機和8熱五輥機的兩個操作箱上還裝有兩個線速表用以顯示當(dāng)前的線速度便于現(xiàn)場調(diào)節(jié)集中監(jiān)控時將控制柜上的選擇開關(guān)撥到觸摸屏端即可用觸摸屏進(jìn)行啟停操作但不管集中控制還分散控制都可在觸摸屏上設(shè)定數(shù)據(jù)和顯示當(dāng)前頻率和電流
3硬件設(shè)計
本系統(tǒng)主要由觸摸屏PLC變頻器測速編碼器以及其它一些輔助元器件組成整個系統(tǒng)通過通訊進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸結(jié)構(gòu)簡單操作方便運行可靠PLC采用艾默生公司的EC20-3232BRA主控制模塊外帶一個16點的EC20-1600ENN輸入擴(kuò)展模塊
EC20PLC是艾默生小型PLC的最高端產(chǎn)品它具有高可靠性高響應(yīng)性強勁的通訊功能豐富的指令集等其中程序容量可達(dá)到12K步而基本指令時間才0.09μs它的板件經(jīng)過了嚴(yán)格的三防處理工作電壓AC85~280V具有卓越的抗干擾性是系統(tǒng)穩(wěn)定運行的可靠保證最重要的是它自帶了一個RS485/RS232的通訊接口有豐富的通訊指令使得和外部設(shè)備通訊變得更為簡潔方便
由于各牽伸輥機對速度要求非常高所以各牽伸輥機的變頻器均采用艾默生TD3000系列一共使用了7臺TD3000變頻器并且3五輥機4熱七輥機6熱七輥機8熱五輥機9熱七輥機和11七輥機都增加測速編碼器以保證設(shè)備對速度精度的要求12收線機由于設(shè)備對速度要求不是那么嚴(yán)格所以采用了不帶測速編碼器的TD3000變頻器
TD3000變頻器是艾默生公司高性能的矢量控制型變頻器可以加測速編碼器組成速度閉環(huán)控制能實現(xiàn)轉(zhuǎn)矩的快速響應(yīng)和準(zhǔn)確控制能以很高的控制精度進(jìn)行寬范圍的調(diào)速運行具有自動調(diào)諧零伺服控制速度控制和轉(zhuǎn)矩控制在線切換編碼器斷線檢測能進(jìn)行參數(shù)考貝等多種功能并有RS485自由通訊接口完全可以滿足系統(tǒng)的要求計量泵采用的是兩臺艾默生EV1000通用型變頻器
監(jiān)控人機界面采用10.4寸觸摸屏進(jìn)行數(shù)據(jù)顯示和設(shè)定直觀可靠
在整個系統(tǒng)中PLC是控制中心它可以獨立完成整個控制過程在觸摸屏發(fā)生故障時仍然可以通過現(xiàn)場操作箱進(jìn)行控制而不影響整個系統(tǒng)的運行
系統(tǒng)主控制部分如圖2所示
圖2電氣主控制原理圖
系統(tǒng)PLC控制部分如圖3所示
圖3PLC電氣原理圖
4軟件編程
本系統(tǒng)用觸摸屏作為人機交互界面編程簡單性能穩(wěn)定觸摸屏主要操控畫面如圖4圖5所示
圖4觸摸屏主顯示畫面
圖5參數(shù)設(shè)定畫面
觸摸屏主顯示畫面是操作員經(jīng)常需要查看的畫面主要用于顯示計量泵12和各牽伸輥機的運行頻率和電流以及它們當(dāng)前的運行狀態(tài)同時還顯示主令速度和收線的長度它是只監(jiān)測當(dāng)前的運行情況并不能進(jìn)行設(shè)定在畫面上部設(shè)置了各個命令按鈕點擊它們查詢相應(yīng)的狀態(tài)或進(jìn)行相應(yīng)的操作在上面點擊牽伸比可以進(jìn)入如圖4畫面它是用戶調(diào)試時的主要操作畫面調(diào)機時用戶先設(shè)定各牽伸輥機的線速度然后點擊確認(rèn)計算出各級牽伸比和主牽伸比確定好牽伸比后只需調(diào)節(jié)主令速度就可以根據(jù)牽伸比自動設(shè)定各輥機的運行速度達(dá)到速度同升同降的目的同時在操作箱上撥動速度升/降開關(guān)也可以起到同升同降的目的最大限速主要是為了防止操作不當(dāng)而作的一個保護(hù)措施PLC作為觸摸屏的下位機承擔(dān)了數(shù)據(jù)的傳送和處理工作它和變頻器之間通過通訊進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取和設(shè)定其網(wǎng)絡(luò)組成如圖6所示
圖6PLC和變頻器通訊網(wǎng)絡(luò)通訊組成圖
在構(gòu)成此網(wǎng)絡(luò)時由于EV1000和TD3000變頻器的通訊協(xié)議不一致所以只能采取自由通訊協(xié)議進(jìn)行通訊EC20PLC作為控制主站在系統(tǒng)中具有絕對的控制權(quán)它主動給變頻器發(fā)送指令主動接收變頻器的反饋數(shù)據(jù)在這里我們將EC20自帶的COM1口作為RS485通訊口和變頻器通訊COM0口用于和觸摸屏通訊設(shè)置為MODBUS協(xié)議下面就將艾默生PLC和變頻器之間的通訊作簡單介紹
設(shè)備之間的通訊不但要有相應(yīng)的硬件接口如USBRS232接口RS485接口以太網(wǎng)口等還需要有相應(yīng)軟件支持也就是通訊協(xié)議本系統(tǒng)使用RS485接口和自由口通訊協(xié)議RS485通訊可以理論上可以連接128臺設(shè)備通訊距離可以達(dá)到1200米而且抗干擾性強是目前工控中普遍采用的通訊方式
下面是通訊程序的設(shè)計在寫程序之前我們必須設(shè)定串口參數(shù)比如波特率數(shù)據(jù)位啟始位停止位以及奇偶校驗這里設(shè)定波特率=9600數(shù)據(jù)位=8啟始位不用設(shè)停止位=1奇偶校驗=不校驗具體參數(shù)設(shè)置如圖7所示
圖7艾默生PLC通訊參數(shù)設(shè)置
設(shè)定了這些參數(shù)以后我們就可以編寫通訊程序了此程序比較長我這里就不作詳細(xì)解說僅列舉TD3000變頻器頻率設(shè)定和電流讀取子程序供大家參考具體數(shù)據(jù)讀寫請參考艾默生EV1000和TD3000自由口通訊協(xié)議
入口參數(shù)addr,freq_set
出口參數(shù)end,freq
//設(shè)定頻率讀取電流,使用長幀讀取功能參數(shù)FF.05
//初始化短幀幀頭為02
LDSM0
MOV16#2V3
MOV#addrV4
MOV16#1FV5
MOV16#5V6
MOV16#0V7
MOV16#0V8
MOV1*4V9
MOV16#7FV10
MOV#freq_setK4M1980
MOVK2M1988V11
MOVK2M1980V12
MOV0Z0
MOV0V13
//異或校驗
LDSM0
FOR9
LDSM0
WXORV13V4Z0V13
LDSM0
INCZ0
NEXT
//發(fā)送和接收
LDSM0
MPS
ANISM122
XMT1V311
RCV1D700011
MRD
ANDSM123
MOVD7004K2M1988
MOVD7005K2M1980
MOVK4M1980#freq
MPP
ANDSM123
SET#end
//發(fā)送完后將完成標(biāo)志位END置ON
此段程序為TD3000變頻器設(shè)定頻率和讀電流的子程序EV1000的通信程序可以根據(jù)它的通信協(xié)議進(jìn)行設(shè)計下面介紹變頻器的參數(shù)設(shè)定由于總共有九臺變頻器需要通信所以我們將變頻器的地址分別設(shè)為10到18具體通訊參數(shù)TD3000在F9組里面進(jìn)行設(shè)定EV1000在FF組里進(jìn)行設(shè)定除了設(shè)定通訊參數(shù)外還有編碼器摸擬量設(shè)置等參數(shù)設(shè)定如下
TD3000變頻器通訊參數(shù)F9.003F9.010F9.0212-18
編碼器參數(shù)Fb.001024
啟停參數(shù)F0.021F0.036F0.051
模擬量參數(shù)F6.080F6.117.8
EV1000變頻器通訊參數(shù)FF.000005FF.0110-11
啟停參數(shù)F0.002F0.031
此程序中除了需要給變頻器設(shè)定頻率外我們還要讀取變頻器的當(dāng)前電流和故障狀態(tài)以反應(yīng)當(dāng)前設(shè)備的運行狀況另外還有參數(shù)計算系統(tǒng)啟停故障報警等程序這里不一一贅述
5結(jié)束語
此化纖柔性生產(chǎn)線自運行以來達(dá)到如下效果
(1)優(yōu)秀的同步速度精度使產(chǎn)品廢品率明顯降低
(2)完善的集中控制大幅降低工人的勞動強度
(3)設(shè)備速度從以前設(shè)備的100米/分鐘提高到150米/分鐘效率提升了50%
(4)生產(chǎn)過程的參數(shù)完整記錄為質(zhì)量追溯提供了依據(jù)
以上效果等到了用戶的高度*價
從本次的實際應(yīng)用來看艾默生公司高性能矢量變頻器TD3000較高的速度精度與EC20系列PLC的強大的通信能力完全可以為化纖行業(yè)提供高穩(wěn)定性高可靠性高度自動化和高效率的系統(tǒng)性解決方案
通訊越來越多地走進(jìn)了現(xiàn)代控制領(lǐng)域它直接引領(lǐng)著傳統(tǒng)工控設(shè)計理念的變革大到成千上萬點的監(jiān)控系控小到單臺設(shè)備無處不見通訊的身影它以快捷的硬件組態(tài)和高效率的運行獲得了很多工控專家的支持艾默生EC系列小型PLC增加了一個通訊接口和很多強勁實用的通訊功能是當(dāng)前小型PLC的發(fā)展方向