ABS高效復合抗氧劑高速乳化機通過客戶驗收
吉林200噸/年乳液型ABS復合抗氧劑中試項目開車成功并生產出10噸合格產品這個廠生產出的第一批合格產品已經運往合成樹脂廠ABS裝置進行試應用
近年來隨著吉林ABS裝置的規模不斷擴大復合抗氧劑的需求量大幅增加為降低生產成本提高產品競爭力吉林石化科研人員成功開發出一種低成本高效能的乳液型ABS復合抗氧劑這種產品經合成樹脂廠研發中心應用對比評價各項性能指標完全能滿足實際生產需要質量與國外同類產品相當
吉林采用這項技術將原MBS閑置裝置改建成200噸/年乳液型ABS復合抗氧劑中試裝置開展中試試驗及應用研究項目改建過程中這個廠本著滿足生產需求的情況下充分利用了原裝置的釜管線和公用工程大幅縮減了投資成本
我們將依托中試技術成果力爭在2015年10月建成2000噸/年ABS復合抗氧劑生產裝置實現產業化生產
這一項目投產后將改變公司長期外購復合抗氧劑的現狀可以為區內裝置提供優質穩定的抗氧劑產品不僅解決了外購抗氧劑頻繁出現破乳雜色顆粒物含量高等質量問題而且與進口產品相比可為公司降低外采成本500萬元/年經濟效益顯著
ABS復合抗氧劑 乳化的可以達到300NM L
乳化的要求
影響分散乳化結果的因素有以下幾點
1 乳化頭的形式(批次式和連續式)(連續式比批次好)
2 乳化頭的剪切速率 (越大效果越好)
3 乳化頭的齒形結構(分為初齒中齒細齒超細齒約細齒效果越好)
4 物料在分散墻體的停留時間乳化分散時間(可以看作同等的電機流量越小效果越好)
5 循環次數(越多效果越好到設備的期限就不能再好)
因此高的轉速和剪切率對于獲得超細微懸浮液是最重要的根據一些行業特殊要求依肯公司在ER2000系列的基礎上又開發出ERS2000高剪切分散乳化機其剪切速率可以超過15.000 rpm轉子的速度可以達到44m/s在該速度范圍內由剪切力所造成的湍流結合專門研制的電機可以使粒徑范圍小到納米級研磨乳化效果超過一般的國產高壓均質機400-500BAR壓力下分散乳化研磨的效果.