“手動”變“自動”
以前我們用移動加油泵給導向段導向支承輥加油時接接頭拆接頭1個點就要幾分鐘總共有88個點現在改為智能潤滑后10秒左右就可以加4個點省時省力更重要地是以前加油就得停機現在開機也可以加油還可降低軸承和輥的消耗量負責維護該設備的長鋼公司檢修部煉鋼檢修車間連鑄工段職工張建新高興地分享著這一好消息
長鋼公司煉鋼廠6號連鑄機導向段導向支承輥存在設備隱患由于導向段工作環境惡劣溫度高水汽大軸承座儲存的潤滑脂堅持不到一個中包周期就會發生碳化起不到潤滑作用極易造成軸承抱死輥磨損增加拉矯機負荷還可能造成鑄坯劃痕而在設備剛停機時又由于此處的溫度高達三四百度冷卻之前檢修人員根本無法靠近
工段長李波看在眼里急在心上他帶領液壓組人員反復鉆研設備工作原理詢問廠家人員翻閱檢修記錄和加油周期細心查找問題的癥結所在經觀察發現原來導向段輥道損壞的主要原因是停機時間短手動逐點加油不能在有限時間內全部完成致使部分輥不轉不能發揮其應有的作用找到原因后李波和工友們一起反復計算論證修改憑借一股鉆勁兒制定完成了最終的解決方案現場安裝原本由廠家總包但僅安裝一個集成箱的人工費就高達上千元對此該工段反復權衡決定自主實施改造借6號機大修的東風利用原來的智能潤滑站自己動手增加智能潤滑在導向段左右兩側墻上分別安裝1個智能潤滑集成箱每個集成箱的四個點分別用直徑10毫米的不銹鋼管彎成Z字型緊密排列在一起分別給44個輥進行智能潤滑并且還自制了管卡將所有管道固定整齊改造后智能潤滑系統正式投入運行十幾天下來隨著不斷轉動的輥道鑄坯順利輸送到H型鋼產線一切正常導向段導向支承輥由手動潤滑成功轉變為智能潤滑這次改造除了利用廢舊的備件外可以節省人工費數萬元
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