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淺談SUV汽車涂裝裙邊膠機器人霧膠 剪切效果改善

淺談SUV汽車涂裝裙邊膠機器人霧膠 剪切效果改善

夢已非 發(fā)表于2015-10-31
暗無天日的單戀單相思是一場劫難

表面處理網訊1 引言

汽車行駛過程中裙邊位置會受到來自車底石子的撞擊石子會將裙邊表面的漆面破壞從而導致裙邊生銹以至于造成門檻車門的銹蝕給整車防銹帶來巨大的隱患及威脅裙邊膠是指通過對車底裙邊涂膠改善裙邊防石擊防銹的能力保護裙邊漆面不被石子破壞裙邊膠機器人英文縮寫為RPP通過機器人噴涂裙邊膠可有效保證產品一致性噴涂效果及生產節(jié)拍

2 裙邊機器人霧膠問題分析

2.1問題描述

A汽車公司涂裝車間裙邊膠機器人施工時間為2014年11月份裙邊膠線體調試時間為2015年2月份于2015年4月進行試生產產品設計初期為噴涂車底裙邊噴涂區(qū)域涵蓋翼子板支架噴涂尺寸為119.922mm*82.42mm裙邊位置噴涂尺寸為1739.954mm*65.764mm噴涂區(qū)域不包含裙邊R角因量產前產品可靠性試驗反饋裙邊位置存在車門內板密封膠條與裙邊R角的磨損導致裙邊R角處磨漆存在生銹的風險固需增加裙邊R角處的涂膠工藝從而避免密封膠條與漆面的磨損導致的裙邊銹蝕

2.2車身涂膠品質風險

未增加裙邊R角噴涂前機器人噴槍與車身夾角成110°噴涂效果完全覆蓋車身裙邊位置且無質量問題及霧膠問題

增加R角后出現了車身裙邊車門內板車底區(qū)域霧膠的情況需涂裝車間打磨線停線對車身裙邊霧膠顆粒進行打磨問題發(fā)生率為100%車間需停線批量處理裙邊膠霧膠問題造成車間抱怨部分膠霧污染車底安裝孔及凸焊螺栓造成總裝裝配困難導致生產節(jié)拍不滿足

2.3問題分析

2.3.1對裙邊涂膠噴涂工藝分析

對裙邊膠噴涂材料進行分析現場使用的裙邊膠為德國某進口公司提供膠體粘度為40~75PaS固含量≥90%密度為1.2-1.4g/cm3細度≤50μm膠的各項參數符合噴涂要求故排除因膠材料本身變化影響噴涂質量

2.3.2對裙邊涂膠供膠系統(tǒng)分析

對裙邊膠管路運行情況進行分析裙邊膠供膠系統(tǒng)為集中供膠系統(tǒng)采用一級供膠泵為機器人供膠即可滿足現場使用壓力供膠泵為GRACO65:1的氣動泵一用一備并安裝泵頻檢測開關當一分鐘內泵頻達到20次即自動停機防止泵空打將空氣吸入管路在試生產階段裙邊膠機器人噴涂過程中發(fā)生堵槍導致噴涂過程中噴涂霧化效果差噴涂扇幅未打開涂膠壓力大的現象經對供膠系統(tǒng)過濾器進行拆解發(fā)現60目的過濾器中雜質較多現場對過濾器進行清理堵槍現象明顯減少但仍然存在風險故將現場供膠管路過濾器芯體由60目更換為100目并在機器人管路進口處增加過濾器及100目過濾芯堵槍現象徹底解決有效解決了因堵槍造成的噴涂霧化效果差槍出口壓力大而導致的霧膠但車身裙邊位置R角上仍然有膠霧剪切效果不平齊的問題所以也排除了因供膠系統(tǒng)引起的霧膠剪切不平齊的問題

2.3.3對裙邊涂膠環(huán)境系統(tǒng)分析

裙邊膠室體送風為車間工藝空調送風溫度為25±5濕度為65±5機器人涂膠環(huán)境的溫濕度比較穩(wěn)定所以也排除了因供膠系統(tǒng)引起的霧膠剪切不平齊的問題

2.3.4對裙邊涂膠機器人系統(tǒng)分析

噴涂裙邊膠機器人為某進口品牌數量為兩臺采用美國某著名品牌的無氣噴槍影響噴涂車身霧膠剪切不平齊的原因有機器人噴涂壓力流量噴涂角度噴涂扇幅噴槍距離裙邊的槍距剪膠桶剪切效果機器人控制柜加熱裝置對影響因素進行逐一分析分析過程如下

1因產品工藝變更增加裙邊R角噴涂后機器人噴槍與車身夾角由110°調整成135°噴涂過程中因噴涂角度變大噴涂扇幅覆蓋至車底和R角上方區(qū)域工藝要求的噴涂區(qū)域以外的部分區(qū)域出現霧膠情況

2裙邊膠機器人采用PCF控制流量主要通過壓力的控制來達到控制流量的目的現場供膠系統(tǒng)壓力為180barPCF調節(jié)壓力后機器人的噴涂壓力為75bar經現場確認車身裙邊噴涂質量發(fā)現裙邊膠的噴涂污染物多以膠霧顆粒為主故可斷定機器人噴涂裙邊膠時的壓力與流量的關系不匹配使膠的霧化不良

3因項目規(guī)劃階段沒有輸入裙邊R角區(qū)域的噴涂沒有充分避免問題發(fā)生機器人剪膠系統(tǒng)為標準設備為錐形桶剪膠方式在噴涂R角區(qū)域的過程中槍距由250mm調整為200mm因槍距的調整導致無法在機器人剪膠桶上通過安裝氣封來解決霧膠問題

4機器人剪膠桶的工作原理是通過旋轉將噴出的膠進行旋轉剪切成型后噴涂到車身多余的膠進行剪切后回收從而達到控制噴涂區(qū)域的目的因受到噴涂槍距的影響距離車身較近不能很好的控制剪膠范圍從而導致噴涂扇幅的變化影響機器人霧膠及剪切不平齊

5影響機器人噴槍噴涂的扇幅及霧化效果主要因素還包括槍嘴經噴涂區(qū)域調整后625的槍嘴噴涂出的扇幅較窄可調整量較小且霧化效果不理想此因素同樣制約機器人霧膠及剪切效果

6裙邊膠機器人系統(tǒng)供膠系統(tǒng)均有加熱系統(tǒng)供膠系統(tǒng)加熱為伴熱帶分區(qū)方式加熱機器人加熱系統(tǒng)為加熱柜加熱的方式需將膠溫度控制在25±1°的工藝要求范圍內為避免能源浪費車間生產人員在生產開始前10分鐘才打開供膠系統(tǒng)機器人加熱柜的加熱裝置設定溫度為25°故不能排除因供膠溫度短時間內驟然升溫導致的膠粘度升高而導致的噴涂扇幅變小霧化效果變差

2.4分析原因匯總

通過對機器人噴涂壓力流量噴涂角度噴涂槍距剪膠系統(tǒng)槍嘴的型號加熱開啟的時間及溫度等幾方面的分析得出影響機器人霧膠及剪切效果的因素為a機器人噴涂角度大b機器人噴涂壓力于流量不匹配c噴涂槍距導致剪膠系統(tǒng)的不穩(wěn)定d槍嘴型號不能滿足大流量及大扇幅的要求e加熱柜開啟時間較短而使膠驟然升溫導致膠粘度變大扇幅變小

3 根據根原因問題解決問題

因機器人噴涂角度為135°不利于噴涂范圍內的控制需要調整噴涂角度因機器人噴涂系統(tǒng)前端距離車身裙邊位置為200mm調整思路為將機器人姿態(tài)調試為110°將噴涂槍距由200mm調整至250mm需要將機器人剪膠系統(tǒng)的刮膠盤長度延長并縮小口徑已達到減少扇幅從而控制霧膠

根據上述思路具體方案為更換剪膠系統(tǒng)進行改善延長錐形罩尺寸原遮蔽裝置與車門干涉為避開車門將錐形罩延長尺寸由70mm延長至110mm使遮蔽裝置遠離車門

縮小錐形罩口徑(原裝置進行涂膠作業(yè)上邊緣有霧膠現場且切邊不平齊成波浪形縮小口徑錐形口直徑由¢90縮小至¢80調整完成后可以將機器人噴涂槍距由200mm調整至250mm將錐形桶貼近車身裙邊位置噴涂增強切邊效果降低裙邊膠的飛濺)

調整機器人噴涂PCF進出口的壓力從而達到調整流量的目的噴涂壓力由75bar調整至90bar增加機器人噴涂壓力后可提升流量在增大槍距后以保證噴涂品質及噴涂扇幅的可調整性

將機器人的噴涂槍嘴由625更換至725型號在噴涂壓力及流量提升后使用大槍嘴可以在穩(wěn)定扇幅的前提下提高霧化效果

在裙邊膠線體滾床左右兩側分別增加自動遮蔽裝置包含氣缸行程開關回收器遮蔽板安裝自動遮蔽裝置后可達到的效果為a當生產噴涂裙邊膠車型時實現車底裙邊位置完全遮蔽有效防止膠霧污染車底自動進行遮蔽消除車底霧膠b自動升降(車體到位后PLC控制自動升起噴涂完成后自動落位)c保護功能(遮蔽裝置歸位檢測防止碰撞如不在原位車體不能移動).

調整集中供膠系統(tǒng)加熱系統(tǒng)及機器人加熱柜的程序在生產前1小時由現場設備保全人員開啟泵系統(tǒng)此時程序自動開啟伴熱并實時檢測溫度當溫度超過工藝要求時自動報警并停止加熱防止因膠溫度過高而導致膠材料本身的物理特性膠粘度變化造成機器人噴涂霧膠

4 效果驗證及注意事項

為提升刮膠效果將剪膠桶的刮膠板進行改進

為進行效果驗證組織現場進行批量實車驗證品檢品質工藝人員針對濕膜及干膜狀態(tài)下進行評審改善后的裙邊膠R角處膠霧明顯減少且裙邊位置剪膠平齊車底霧膠明顯消除消除了總裝裝配困難噴涂效果有明顯改善如圖9圖10

噴涂膜厚均勻且為200mm滿足車身防護要求及產品防護要求.

5 結語

如果汽車工廠涂裝車間為解決車底裙邊防護及車底裙邊霧膠等質量問題時通過以上問題解決的分析解決辦法現B汽車公司涂裝車間通過問題提前輸入及設備剪膠桶自動遮蔽裝置圖紙改善等方案解決了裙邊膠位置霧膠及車底位置霧膠

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